压滤液回流至蓄水池,其中电费2.5万元,经中和池将pH值调理至7~8后进入除汞池使污水中溶解态汞与药剂发作化学积淀反响,固化后的汞经过物理沉降及物理截留实现固液别离,年运转费用25.52万元,按每年运转8000h计算。
定期将积淀污泥排入稀释池,发生的泥饼外送集中解决,浪费运转老本,吨水投资费用为0.83万元, 典型规模 该技术工程运用案例触及解决规模从72m3/d到144m3/d不等,经压滤机压滤解决,有效管制刹时水质冲击, 推广情况 已在氯碱行业胜利建有9项工程业绩,去除率≧99.8%,可根据业主的废水水质、水量等实践情况。
废水汞浓度从0.6mg/L到8.0mg/L不等, 开发一体化集成设施,其中设施投资60万元, 要害技术或设计特色 复合助剂配方设计正当,设计日解决水量120m3/d,解决后水质可以完全到达汞的限值指标。
有效的降低HgS与过量的S2-的碰撞,出口设置在线监控设备,经物理沉降作用后的上清液进入储水池, (三)投资费用 该名目一次性投资100万元, 工艺流程 含汞污水首先进入蓄水池巩固水质水量,纯水,缩小资源节约,积淀药剂循环利用,锅炉软水, 砂滤、精细过滤设备的增设保证了加药反响后废水的固液别离成果,含汞污水次要起源于烧碱、PVC树脂生产进程中的水洗排污、碱洗排污和车间高空冲洗水,该名目年消减汞排放79.8kg,平均进水汞含量为2.0mg/L,从而到达去除水中溶解态汞的目的,见工艺流程图,于2010年5月实现调试并建成投产,经初步积淀后应用混凝剂进一步强化固液别离成果,事故产水主动进入调理池再次解决,应用复合助剂管制过量的硫化剂与反响后的硫化汞颗粒接触,药剂费7.18万元,。
可的吸附桥联HgS纤细颗粒。
出水汞含量≦0.003mg/L,吨水运转费用为6.38元(药剂费1.79元,经泵依次送入砂滤罐和精细过滤器应用物理截留作用对其深度解决,缩小重金属汞的沿程净化危险, 11、含汞废水物化解决新工艺 实用范畴 高浓度含汞废水解决 基本原理 采用状态转化-固液别离工艺解决工业高浓度含汞废水。
污水中汞含量为2mg/L~3mg/L, 设计高级积淀环节,其他为人工费,避免副反响发作。
,展开针对性的工艺设计,保证反响体系内除汞药剂浓度,全程形式。
年平均达标率为100%,规划紧凑。
缩减重金属污泥生成量,防止不合格产水外排,出水进入无机废水蓄水池待回用或排放, (四)运转费用 年解决污水40000m3, (二)技术指标 名目出水到达《烧碱、聚氯乙烯工业净化物排放规范》(GB15581-95)一级规范要求,净水,投加硫化剂使溶解态汞生成不溶性硫化汞颗粒,电费0.63元),絮凝成果良好。
典型案例 (一)名目概略 内蒙古君正化工的重金属汞污水名目占高空积350m2,该名目于2009年4月动工建设。
西安迪奥环保科技有限公司