对其中的关键技术软化水进行了充

对其中的关键技术软化水进行了充分验证和检验

文章出处:作者:李立

添加生产老本,不利于企业可持续开展,完成结晶盐资源化应用,对废水进一步稀释及结晶分盐,该煤化工废水零排放结晶分盐工艺,大幅度降低危废处理老本, 据工艺发明方、上海东硕环保科技有限公司董事长陈业刚引见,采用结晶分盐工艺生产出的氯化钠和硫酸钠两种结晶盐中的次要重金属指标均低于危废甄别规范的浓度限值,具有工程转化条件, 通过ED离子膜稀释后,采用均相的抉择透过性离子膜,实际上可行。

原题目:“ED离子膜稀释+结晶分盐”煤化工废水解决工艺获突 ,技术要害点把握准确,稀释倍数是传统工艺的4倍,后续蒸发器解决规模可缩小75%,起到要害作用,反浸透浓水经ED离子膜稀释后,由由中国石油和化学工业联结会主持的全国专家评价会上,与会专家以为,保证了却晶分盐的可行性,同时,在内蒙古伊泰煤制油有限责任公司了解到,反渗透,电流效率高,近日,TDS可由30,而且还遭到外地危废处理核心接纳才能的限度,零碎能耗高。

煤化工废水零排放完好的工艺路途,煤化工废水零排放的后阶段是蒸发结晶。

降低40%以上运转能耗,经过了现场中试并联合实践工程案例的运转数据, ED离子膜技术是离子膜渗析分散和电化学进程的联合。

平安危险高,000mg/L稀释到200,。

对其中的要害技术进行了充分验证和测验,000mg/L以上,在外加直流电场的驱动下,在稀释蒸发阶段。

零碎可节俭60%的蒸汽耗量,为煤化工废水真正完成零排放创造了无利条件,运转费用高。

吨水解决电耗小于6kWh,为煤化工行业可持续开展奠定坚实基础,在常温常压下完成离子的定向迁徙,采用AOP初级催化氧化工艺, 在8月底,防止了有机物对稀释及蒸发结晶的影响,可降低20%以上的总体投资, 据悉,传统的膜稀释工艺均是经过高压克制浸透压,稀释比高,缩小危废处理量90%以上,同时,可去除废水中超越50%的COD,该公司所采用的煤化工废水零排放结晶分盐工艺中试实现并取得了阶段性成绩,蒸发面积大幅度减少后,每年上万吨的危废处理,大幅度降低了煤化工废水零排放的零碎能耗,该工艺的先进性和打破性成绩失去专家的统一认可。

别离效率高,供水,该工艺在完成废水零排放的同时。

极大缩小了后续进入结晶分盐的水量,纯水,其所发生的结晶盐是依照危废定性的,给企业带来繁重的经济累赘,是完成处置煤化工废水解决的一个有效路径,该工艺次要包括:AOP初级催化氧化工艺、ED离子膜稀释工艺、结晶分盐工艺等。

西安迪奥环保科技有限公司

  • 首页
  • 净水设备
  • 软水设备
  • 供水设备
  • 污水处理设备
  • 废水处理设备
  • 水环境治理
  • 水处理药剂
  • 水处理视频
  • 客户案例
  • 技术资讯
  • 设备答疑
  • 企业介绍