1 污水场改造前工艺流程及运行情况
中石化济南分公司污水处理场自建成投用至今已有近20 a, 该污水处理场包括含油污水和盐污水2 套污水处理系统,总设计规模为500 m3/h。改造前这2 套处理系统的工艺流程见图1。
该公司生产未实现污污分流,含油污水、含盐污水及厂区生活污水混合后进入现有的2 套污水处理系统,实际处理量200~450 m3/h。改造前,2 套污水处理系统的B 段生化池出水COD 为90~160 mg/L,活性炭过滤器出水COD 为40~70 mg/L,按《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB 371656—2006)(出水COD<60 mg/L)考核,COD 达标排放率80%。同时,B 段生化池飘泥现象严重,再加上后续的混凝沉淀设备陈旧,沉淀效果较差,而活性炭过滤器设计负荷偏大,造成活性炭过滤器清洗频率较高,人工操作强度大。
为提高污水达标排放率以满足当地环保局对其达标排放率>99.5%的要求, 本污水场于2009 年开展了污水处理场改造工程。
2 工艺流程设计
2.1 工艺流程
为不影响污水场的正常生产,本改造工程通过对污水场现有工艺流程和运行情况的认真分析,在原有工艺流程的基础上,将原混凝沉淀池改为曝气生物滤池,并对曝气生物滤池的结构形式和滤料级配进行优化设计,充分发挥其生物反应功能和过滤功能,实现COD、悬浮物等污染物质的去除。鉴于场地紧张,本工程的工艺流程设计全部利用已有构筑物,设备亦尽可能利旧。改造后的工艺流程见图2。
原污水场B 级沉淀池出水经曝气生物滤池处理后进入监测池,然后再通过泵提升至活性炭过滤器。受现场场地限制,曝气生物滤池反冲洗水采用B级沉淀池出水,根据现场条件将原混凝反应池改为反冲洗提升水池,同时,将原污泥池改为反冲洗排水池;曝气生物滤池所需的压缩空气来自于现有污水场的鼓风机。
2.2 设计规模及进、出水水质
曝气生物滤池设计水量500 m3/h, 主要考核指标为COD 和氨氮,COD 设计进、出水指标为100、60mg/L,氨氮设计进、出水指标为15、10 mg/L。
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