国产反渗透膜在热电厂锅炉补给水

国产反渗透膜在热电厂锅炉补给水项目应用

文章出处:作者:李立
电厂锅炉给水的传统处理工艺主要是以机械方法去除水中的悬浮物、胶体及泥沙颗粒等,然后选用离子交换技术如阴阳床、混床等深度除盐,以满足锅炉补给水的水质要求[1]。近年来电厂用水量日趋扩大,而水污染日趋严重,水质复杂,若单纯依靠传统离子交换法再生频繁,需要大量酸碱再生药剂,成本高、程序繁多,软化水,操作复杂、管理不便[2]。

反渗透技术是近年来新兴的水处理技术,具有除盐率高、适应水质范围广、环保、占地面积小、自控操作强等特点,在海水淡化、苦咸水脱盐、纯水制备等方面得到广泛应用,纯水,并产生了重大的社会效益和经济效益。近年来在电力行业的锅炉补给水预脱盐方面应用较为广泛 [3, 4]。

北方某大型热电厂装机2台30万kW机组,除向网内供电外,还承担当地1个行政区的供暖任务,锅炉补给水的需求量很大。该电厂地处黄河沿岸,取黄河水经简单机械过滤和投加sha菌剂后进入电厂化水车间进行预处理,采用反渗透预脱盐、离子交换树脂深度脱盐后用作锅炉补给水,有效保证了电厂的稳定运行,带来良好的社会和经济效益。

1 进水水质

该热电厂选用当地自来水作为水源,自来水厂选用黄河水,经过机械过滤及投加sha菌剂后进入供水管网,但当地黄河水受到上游不同程度的污染,虽经过自来水厂处理,仍存在较高COD、有机物、胶体及悬浮物等,同时水中总硬度、碱度及硫酸根等较高。具体水质数据如表1所示。

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2 水处理系统

整个水处理系统分为预处理系统、反渗透预脱盐系统和离子交换深度除盐系统,终除盐水进入供水管网。预处理系统由盘式过滤器+在线sha菌+超滤系统组成,主要通过盘式过滤器和超滤系统去除水中的泥沙颗粒、悬浮物、胶体,连续投加非氧化性sha菌剂去除微生物,避免发生微生物污染,满足反渗透的进水条件。反渗透系统主要起到预脱盐的功能,由保安过滤器、加药系统、反渗透膜堆以及反渗透清洗系统组成,在保安过滤器之前添加阻垢剂和还原剂,分别防止反渗透系统发生结垢和氧化,保证反渗透系统长期稳定运行。离子交换系统由阳床、阴床、混床和再生系统组成,除盐水经泵加压进入供水管网。具体水处理流程如图1所示。笔者着重介绍反渗透系统的运行情况。

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图1 工艺流程

3 反渗透系统介绍

该热电厂的反渗透系统共4组,单组系统设计为一级两段:(6∶4)×6排列,锅炉软水,单组共60 支膜元件。该热电厂此前使用的是国外知名品牌膜元件,使用2 a后产水脱盐率下降明显,产水水质较差,导致离子交换系统再生周期短,药剂用量大,运行成本高。此次更换膜元件选用VONTRON公司的抗污染反渗透膜,该膜元件适用于中水回用、地表水处理等高污染水源,使用寿命长,同时更易清洗。抗污染膜元件性能参数如表2所示。

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4 反渗透系统的运行情况

更换膜元件后系统连续稳定运行,运行效果较好,为电厂提供了稳定的合格除盐水。电厂有效利用了该厂的余热资源,保证进水温度一直维持在20 ℃左右;系统的运行压力一直在1.2 MPa以下,进水电导率维持在900~1 200 μS/cm,产水电导率始终在20 μS/cm以下,系统脱盐率在98.5%以上;系统平均产水量在40 m3/h左右,回收率在75%左右波动,满足供水要求。2014年1—3月对反渗透系统运行情况进行记录,系统进水流量、产水流量和回收率随时间变化情况如图2所示。

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4 反渗透系统的运行情况

更换膜元件后系统连续稳定运行,运行效果较好,为电厂提供了稳定的合格除盐水。电厂有效利用了该厂的余热资源,保证进水温度一直维持在20 ℃左右;系统的运行压力一直在1.2 MPa以下,进水电导率维持在900~1 200 μS/cm,产水电导率始终在20 μS/cm以下,系统脱盐率在98.5%以上;系统平均产水量在40 m3/h左右,回收率在75%左右波动,满足供水要求。2014年1—3月对反渗透系统运行情况进行记录,系统进水流量、产水流量和回收率随时间变化情况如图2所示。

从图2可以看出,系统的回收率非常稳定,一直在75%左右,保证了水资源利用率;系统初产水流量在45 m3/h左右,后期由于用水量下调,调低高压泵频率,降低了进水流量,系统产水流量在40 m3/h左右。总之,反渗透系统一直稳定运行。系统进水、产水电导率和系统脱盐率随时间变化情况如图3所示。

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图3 系统产水、进水电导率和系统脱盐率随时间变化情况

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由于季节变化,系统的进水电导率在900~1 200 μS/cm之间浮动,产水电导率始终在15 μS/cm以下,平均产水电导率在11 μS/cm左右;反渗透系统的脱盐率维持在98.5%以上,平均脱盐率在98.8%以上。反渗透系统产水水质一直非常稳定,延长了后续离子交换工艺的再生周期,减少了药剂用量,降低了运行成本,抗污染膜对已污染的黄河水有很好的适应性。

5 反渗透系统的清洗情况

反渗透系统运行6个月后发现一段压差升高,系统产水量衰减,判断系统出现了有机物、胶体、微生物等物质的污染,需要对系统进行化学清洗,清洗药剂组成为:NaOH+Na-SDS(十二烷基苯磺酸钠)+ STPP(三聚磷酸钠)等,pH为11.5左右,清洗时间为8 h左右;之后进行酸洗,清洗液为盐酸+柠檬酸,pH为2~3,清洗时间为1 h,清洗液温度为30 ℃;后用非氧化性sha菌剂进行sha菌处理。系统清洗时选择分段清洗,先低流量清洗,单支膜壳流量为5 m3/h,循环清洗,然后进行浸泡,再大流量清洗,单支膜壳流量为9~10 m3/h左右,循环清洗;后用除盐水大流量冲洗,单支膜壳流量在10 m3/h左右,直至清洗液被冲净为止。清洗后系统一段压差恢复正常,系统产水量为45 m3/h。反渗透系统清洗前后数据对比如表3所示,说明膜元件清洗恢复性良好,适于以地表水为水源的电厂水处理项目,具有推广意义。具体参见更多相关技术文档。

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6 结论

国产反渗透膜在北方某大型热电厂稳定运行,既满足了电厂的锅炉用水需求,又降低了产水含盐量,延长了后续离子交换工艺的再生周期,减少药剂用量,降低运行成本及减少酸碱废液排放,产生了良好的经济效益和环境效益;此外,该膜元件具有良好的清洗恢复性,对已被污染的黄河水表现出很好的适应性。国产膜元件很好地替代了国外知名品牌的产品,对以地表水为水源的热电厂锅炉补给水项目有很好的推广借鉴意义,推进了国产化进程。

原标题:国产反渗透膜在热电厂锅炉补给水项目应用

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