常规电站锅炉,在整个锅炉烟气流程中,空气预热器之前的后一级锅炉受热面为省煤器,反渗透,目的是降低预热器进口烟温,节省燃煤消耗量。SCR脱硝装置布置在省煤器和预热器之间。目前电站锅炉的脱硝装置均为选择性催化还原类,采用的催化剂通常工作温度范围在300—400℃之间。超过温度范围催化剂将不能发挥应有的作用。常规锅炉设计中,会存在如下问题:在机组负荷较高时,供水,脱硝装置进口烟温正好在催化剂正常运行范围;而在机组负荷较低时,脱硝装置进口烟温气温度较低,低于催化剂的正常使用温度。若在低负荷时将脱硝装置进口的设计烟温提高到满足催化剂的要求,则在高负荷时烟温会更高,引起排烟温度高,锅炉效率低,煤耗量大。因此,一般情况下都按在高负荷时满足较低的排烟温度来进行设计,这将致使电厂在低负荷时只能将脱硝装置解列运行。这已不适应新的电厂氮氧化物排放化指标的要求。
延伸阅读:
【干货】SCR脱硝流场CFD模拟与优化的一点体会
1 工艺系统及主要设备简介
某电厂一期工程2*1000MW机组锅炉为上海锅炉厂引进ALSTOM技术生产的超超临界变压直流煤粉炉,型号为SG-3102/27.56-M54X,该锅炉在不同负荷时省煤器出口烟气温度如下表所示:
该电厂脱硝系统是机组建成投产后由技改增加的。脱硝催化剂采用日立造船公司生产的NOXNON700(S-4)型催化剂,催化剂基材为TiO2,活性物质为V2O5、WO3,厂家介绍该型催化剂的佳工作温度为320-390℃,当温度低于310℃时,催化剂效率低于80%。推荐310℃为该催化剂低连续运行温度,当脱硝装置进出口温度小于310℃时,脱硝装置应退出运行。
该电厂目前设置脱硝退出温度为293℃,允许投入温度为300℃,低于催化剂厂家给出的推荐值,机组负荷500MW,脱硝反应器有时会退出运行,不能满足全程投入的要求,环保排放不达标;同时长期低负荷时,由于催化剂效率低,变频供水,导致NH3逃逸率高,生产硫酸氢氨,导致空预器堵塞。
2 SCR脱硝装置全负荷运行改造技术
要实现SCR脱硝装置全负荷运行,技术改造路线有两个:
1、让催化剂适应锅炉烟温,采用低温催化剂替代现有催化剂;
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