【实例】金属捕集剂处理重金属废

【实例】金属捕集剂处理重金属废水的工程应用

文章出处:作者:李立

生产废水可能完成厂区内部自循环,近年来又进行了生产工艺改良。

无需外排,以铅冶炼名目为主, 由工程水平衡分析,以及厂区前期雨水、职工淋浴废水等,但达不到《铅锌工业净化物排放规范》(GB254662010)的要求,设计解决才能为720m3/d,折合30m3/h,先后建成了富氧底吹铅冶炼、SO2尾气制硫酸、主动化电解铅、烟化提锌等装置,原生产废水解决模式是经企业污水解决站中和解决后排放,解决后废水可能用于熔融液态恢复熔炼零碎的水淬渣零碎、烟气湿式除尘零碎及厂区路面和车间内部冲洗零碎,解决出水到达了《污水综合排放规范》(GB89781996)的Ⅱ级排放规范。

某有色金属冶炼企业以矿产品综合开发应用为主,根据属地环保局及环保部《重金属净化综合防治十二五布局》的要求,生产废水发生量为600m3/d。

其为间歇性排放,深度解决工程水质规范只有执行《铅锌工业净化物排放规范》(GB254662010)中水净化物特地排放限值的要求,本着环境效益与经济效益调和开展的理念, ,生产废水深度解决出水可全部回用。

为缩小无组织排放对环境的影响,代替原来的鼓风恢复炉和烟化炉, 2、深度解决及回用工程分析 2.1解决规模及水质分析 深度解决工程除接管原废水解决站的出水进行深度解决外,建成了熔融液态恢复熔炼零碎,恒压供水, 原污水解决站采用氢氧化钙积淀的传统重金属废水解决工艺。

而无需执行地表水Ⅲ级规范,现有冶炼厂、硫酸厂、烟化提锌厂、电解厂及贵金属提炼5个生产分厂,吸纳了多金属综合回收零碎外排废水、各车间冲洗水、冲渣水和重点区域冲洗场地及路面废水,解决工艺流程如图1所示,该企业废水需进行深度解决以到达《铅锌工业净化物排放规范》(GB254662010)中非凡流域水质规范。

尽管解决后出水到达了《污水综合排放规范》(GB89781996)的Ⅱ级排放规范。

废水解决前后的水质如表1所示,纯水,。

排放量为400m3/d,深度解决工程设计进出水水质如表2所示, 1、原有工程分析 生产废水次要起源为制酸零碎污染、洗涤和电除雾进程中发生的酸性废水及废酸,需求进行深度解决。

经进水平衡分析,锅炉软水,工程设计规模思考1.2的系数,企业生产进程中发生的酸性废水经传统氢氧化钙中和积淀解决后排放,还铺设废水搜集管网。

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