600MW机组除灰脱硫设备改造

600MW机组除灰脱硫设备改造及运行优化

文章出处:作者:李立
【摘要】2013年,华润电力登封有限公司除灰脱硫专业进行了多项设备改造运行优化。相继对电袋除尘器滤袋喷吹系统、输灰系统、脱硫工艺水系统等进行了改造,提高了设备安全可靠性;并总结运行经验,优化除尘器高压电场运行方式、调整吸收塔石膏浆液控制参数、设置备用浆液循环泵联锁启动逻辑,保证了除灰脱硫系统安全经济稳定运行。

1除灰除尘设备改造

1.1喷吹系统优化

#3、4炉电袋除尘器滤袋喷吹系统采用分室结构和长袋低压脉冲技术,清灰方式有定时、定压之分,一般控制除尘器进出口差压为600~800Pa。喷吹气源取自除灰空压机。

在#3、4炉除尘器运行中,发现喷吹系统存在以下问题:

1)因安装及品质问题,部分喷吹电磁阀存在内漏缺陷,造成清灰压力偏低,锅炉软水,耗气量大。

2)各分室喷吹气包设计为串联布置,在单个喷吹电磁阀检修时需解列范围过大。

针对以上问题,采取以下措施:

1)对喷吹电磁阀内漏缺陷进行处理,同时在喷吹气源母管上增设总门,在滤袋需喷吹清灰时开启,其他时间保持关闭,降低喷吹系统耗气量。

2)将各分室喷吹气包由串联布置改为并联。见图1、图2。

600MW机组除灰脱硫设备改造及运行优化

1.2输灰系统优化

总结运行经验教训,结合现场实际,对输灰系统进行了如下优化:

1)因#4炉输灰管线较长,曾出现过输灰管道堵塞影响机组负荷的异常事件,之后在#4炉一电场输灰管道上增设了栓塞阀助推系统,并在栓塞阀气源管路上增加了气动总门,根据机组负荷、灰量适时投入栓塞阀助推系统。(见图3、图4)

600MW机组除灰脱硫设备改造及运行优化

2)#3、4炉除尘器各输灰管线运行时,软化水,辅助输送气阀保持关闭,提高灰气比,供水,降低输灰电耗。

西安迪奥环保科技有限公司

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